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环氧树脂灌封的问题

生产了一批控制模块,内部也就变压器和运放单片机什么的啊,也不是太复杂。然后放到塑料盒子里用环氧树脂灌封。

现在发现几例不良。有一例运放放大倍数变得很大,有一例放大倍数变为原来的一般,有一例传感器输入信号被某处漏电拉高了。

这几个不良,出厂测试时是好的,然后使用了一段时间半年以上吧,就出问题了。将这几台环氧树脂拆开后,产品就正常了,然后不良现象怎么都无法复现。考虑是不是使用了一段时间,环氧树脂哪里漏电啊。如果环氧树脂内部应力大应该不是造成这种故障啊。

大家帮帮忙分析下啊。

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zhangyh
LV.5
2
2012-10-03 08:28
固化剂的问题
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fsxqw
LV.9
3
2012-10-07 08:31
@zhangyh
固化剂的问题

固化剂如何能对PCB造成影响?请详解。

我也遇到客户的LED电源灌封前一切正常,灌封后放置一段时间就挂了10几%。

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2012-10-16 14:47

我公司前两年做模块也是和你一样的问题,后来控制板没有用环氧树脂灌封,就没有问题出现了

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2012-10-16 16:06
@珠江电源1
我公司前两年做模块也是和你一样的问题,后来控制板没有用环氧树脂灌封,就没有问题出现了

到今天一共发现5个不良,1%的不良率。发现5%左右内部电阻发生了变化,大概变化了2%,估计是因为内部应力太大导致电阻放生变化。

最主要的是1%的不良,都是客户退回来的啊,发货前车间都通电老化至少一个礼拜的,然后都调试好几遍都没有发现问题。基本都是半年后退回来的,都是驱动电机功率比较大的型号,估计工作环境温度稍微高些。

拆开后发现都是固化剂漏电,有两个用万用表一量发现本来10K的电阻,量出来几十欧姆,有几台导致放大倍数产生变化,有一台放大倍数变成了原来的一般,有一台变得很大。这几台都是把固化剂吹开就恢复正常了。

现在考虑有以下几种可能:

1.固化时搅拌不均匀、未完全固化。不过用摇表单独测量A份和B份都绝缘很好的,难道混在一起未完全固化就会产生漏电和短路。

2.固化时潮气进入。

3.固化剂性能太差。

4.询问了一个专业人士,说可能高温开裂导致绝缘不平衡产生漏电。拆开过确实发现有些裂缝。


哎,现在都是固化问题,至今还未发现其他质量问题。

顺便给大家提个醒啊,东西不能随便乱固化啊,固化工艺很重要。


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fsxqw
LV.9
6
2012-10-16 23:53
@zhangjinxing
到今天一共发现5个不良,1%的不良率。发现5%左右内部电阻发生了变化,大概变化了2%,估计是因为内部应力太大导致电阻放生变化。最主要的是1%的不良,都是客户退回来的啊,发货前车间都通电老化至少一个礼拜的,然后都调试好几遍都没有发现问题。基本都是半年后退回来的,都是驱动电机功率比较大的型号,估计工作环境温度稍微高些。拆开后发现都是固化剂漏电,有两个用万用表一量发现本来10K的电阻,量出来几十欧姆,有几台导致放大倍数产生变化,有一台放大倍数变成了原来的一般,有一台变得很大。这几台都是把固化剂吹开就恢复正常了。现在考虑有以下几种可能:1.固化时搅拌不均匀、未完全固化。不过用摇表单独测量A份和B份都绝缘很好的,难道混在一起未完全固化就会产生漏电和短路。2.固化时潮气进入。3.固化剂性能太差。4.询问了一个专业人士,说可能高温开裂导致绝缘不平衡产生漏电。拆开过确实发现有些裂缝。哎,现在都是固化问题,至今还未发现其他质量问题。顺便给大家提个醒啊,东西不能随便乱固化啊,固化工艺很重要。

现在的灌封很多都是冷混合-发热-固化-冷却的过程,出问题的根源还是混合,倘若混合不均匀,后面的过程都是不受控的。

均匀的时候,热也平衡了,大家都相安无事,不均匀的时候,就会存在挤压和收缩不同步。

我不说配比的问题,因为个人觉得即使配比再烂,也是可控的可以判断的。

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