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含锡量50%的锡条浸焊线路板后焊点发乌无光泽

含锡量50%的锡条浸焊线路板后焊点发乌无光泽
     我们采购120Kg含锡量50%的锡条,新买的自动温控浸锡炉容量30Kg,根据焊锡厂家提供最佳浸焊温度为

280-300°,理论上讲含锡量50%的锡条浸焊线路板后焊点应该白而有光泽,可一开始浸焊线路板后焊点就发乌
无光泽!到浸焊13000块直径43mm的线路板后焊点更乌更无光泽!浸焊线路板用锡量每块1g左右,期间每次浸焊

1000块左右,开锡炉时间每次约2个多小时,浸焊5000块左右时就加几根锡条补充锡炉容量,每加锡条后焊点外

观稍有改善,有点点白而亮.是买的新浸焊锡炉,期间除用厂家提供的免洗助焊剂外,锡炉未添加任何其他东西

,包括别厂焊锡,浸焊时间2-3S.
     因采购的是含锡量50%的锡条,其效果未达到理想状态,就到焊锡生产厂家门市说明情况,并带去用含锡量

50%的锡条浸焊的线路板给负责人看,他们说浸焊的效果不好,和用含锡量30%的锡条浸焊的一样,怎么能这样,

经与其沟通也没怀疑我们浸焊技术和方法有问题,他们也搞不懂怎么回事!就让我们拿来采购的含锡量50%的锡

条,又买了个小锡炉,找了3块未插件的线路板,把锡条融化并达到能浸焊的温度后,浸焊了3块线路板和一块我

们已经在工厂浸焊好焊点发乌的线路板,其效果3块线路板白而有光泽,我们已经在工厂浸焊好焊点发乌的线路

板重新浸焊后也有了光泽!
     为什么在工厂浸焊的线路板没有光泽,而在这里浸焊后就有光泽?
     焊锡厂家建议,让我们把这炉锡倒出来,重新化一炉锡,看一下效果如何,认为效果应该没问题.
     我们在想,一炉好好的锡为什么会出这个现象?何况没焊多少线路板!是我们的浸焊方法不对?还是采购

这批锡有问题?
     焊锡厂家后来打电话说,如果把这炉锡倒出来重新化一炉锡效果不好,他们就让我们把这批锡推掉!
    
     为什么会出这种情况,请高手帮忙解答,  谢谢了!!!
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2009-08-29 10:09
在下是在一工厂做IE,以前也遇到相同情况,主要是助焊剂问题.
不过,您的情况可以具体分析:
1,咨询锡炉厂家,是否使用钛合金制作的锡炉槽? 有些便宜的锡炉,可能会使用廉价的材料制作锡炉槽,300度温度后将锡炉槽的某些材料给熔化出来也说不定;
2,使用多加助焊剂对比(可以的话就买些品牌助焊剂调试),有的助焊剂中配方不一,会导致焊点发黑;

希望能对您有帮助.
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2009-08-29 13:39
跟助焊剂有关的,水杨酸用多了
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ym-006
LV.4
4
2009-09-03 15:36
为了讨论焊锡问题,我顶一下!!!
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2009-09-03 16:00
@ym-006
为了讨论焊锡问题,我顶一下!!!
把一种原料加到助焊剂里,可以让你浸焊出的板超级亮
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ym-006
LV.4
6
2009-09-04 09:01
@13411683094
把一种原料加到助焊剂里,可以让你浸焊出的板超级亮
你好!加什么原料可以让焊锡亮而白?
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