大家看图,最近俺完成这个机器的成品设计了,外壳可能有的人觉得不舒服,可是工业级的机器都是这样做的,我没有做铝合金的机器,下次再把液晶LCD显示做上去吧,这个机器亮点在于EMC和效率。
先来说说EMC问题:
大家都知道,高频逆变器其实是一个非常严重的干扰源,有些仪器比如万用表都可能被它干扰掉,曾经在测试逆变器的输出AC电压的时候,我的万用表都会被干扰掉,以至于数据紊乱。它严重的时候会影响很多接到它的负载的正常工作。
1,有些逆变器带电磁炉会出现莫名其妙的现象,比如虽然有通电,但是开不了机器,电磁炉没有反应。。。这种现象在品质非常好的电磁炉身上容易出现,比如美的的一些电磁炉规格,但是山寨的电磁炉却可以,或者有些电磁炉会加热到一半就自动停止了,等等诡异现象,究其原因,这是逆变器的AC电源品质严重不过关,虽然大家可以看到电压波形非常纯净正弦波,但是正弦波包络内包含了大量的谐波,和PWM的噪声,示波器一般比较难以见到。
2,逆变器输出带某些要求电源品质非常高的负载,如野外仪器,音响,电脑有源音箱等等,都会出现噪音或者有些仪器数据产生混乱。这个问题,我原来有关注过,最近一段时间,有幸在电源网论坛上结识了一位搞矿井仪器的朋友,他寄给我一台品质非常好的逆变器,我也弄了一台以前机器给他测试,他说我的不能用,带一些精密仪器会有问题,听到他的建议,我下决心要解决这类问题,所以我在这个3KW-5KW的机器上下了很多功夫来解决这个问题。
再来说说效率的问题:
整机是从低压DC变高压AC输出,功率也这么大,所以需要在效率上下很大的功夫,否则,这么大功率的机器,会热的非常严重的。
1,前级我还是通过大功率MOSFET来完成升压,电路并没有特殊的地方,只是我改用了6个变压器分开,散热器采用对称结构,这样可以在每边上安装风扇,组成2个风道,只要带载,立马就会变成开环,保证前级上以最大效率运行。而且能最大限度的降低空载电流损耗,DC48V机器的整机空载电流在0.3A左右。
2,后极是采用IGBT单管并联设计,我原来想将我之前的IGBT模块单独的后极加上去,可惜现在那个关键的元件断货,IGBT订货不到,所以我只能采用单管并联方式来解决这些麻烦,要客户每天等待也不是办法。这个DC-AC模块效率稍微比前一代的低些,比较前一代的逆变是模块还是要好些。新的模块加入了短路保护后自动重启,过流保护自动重启等功能,其他的参数都没有变化。前后级加在一起,最高效率可以逼近96.7%,带全载的情况下,10分钟呢前级风扇有可能不会转动,后极的风扇才会转动。
下面是照片。拍的比较少,下次多拍点上来。线材现在全部交由我同学帮我全部定做,以后都不会见到乱乱的线了,哈哈。
正面照片:
侧面:还没有弄丝印的白板机哦。
内部线路板安装一角: