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"瑞凌"式焊机随想

   瑞凌焊机的确在成本及可靠性方面在逆变界具有里程碑意义.整个生产过程愈加成熟,如,主变,电抗'及各种配件已有通用性的供应渠道.这些更使成本及入门门槛进一步降低.好的东西固然多人参照及仿制.这些都是进步的基石...

   本人正投身于此类仿制行列...但对瑞凌结构有很高兴趣及欣赏与赞美!今晚值着异常平静的心情,发表一些个人随想,愿与网友共同讨论......

  瑞凌最底板{如高压部分}故障率较集中,修理时整板移动空间有限,难度增大,....提议拆包:将控制移至驱动板....将电源及整流.电解也移到功率开关板.{.气阀也从220改为dc24]....最底层只留吸收及高频板{高频及助弧也改成自控,以简约其控制线路.....]

 

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mr.lan
LV.7
2
2010-08-03 03:11

   再深入一些....

   很多仿制厂都理解到开关功率管的扇热情况,对整机可靠性的影响.功率管直接装在扇热铝上.但在绝缘及安装及均匀散热方面又不能兼顾.

   提议:主电路改为半桥,分左右2排直接装于2件散热铝上....

   估计成本及可操作性不会恶化....这些有待事实求证.

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aqhxhg
LV.6
3
2010-08-03 15:01
@mr.lan
  再深入一些....  很多仿制厂都理解到开关功率管的扇热情况,对整机可靠性的影响.功率管直接装在扇热铝上.但在绝缘及安装及均匀散热方面又不能兼顾.  提议:主电路改为半桥,分左右2排直接装于2件散热铝上....  估计成本及可操作性不会恶化....这些有待事实求证.

在维修中也谈谈瑞凌机型。底板一般高频部分和启动部分容易坏,维修时内部空间比较小建议拔掉插线取出板子来维修,如果维修量比较大的话建议做个测试台。

中板坏得比较少,一般是接头和引弧线圈脚脱焊了,维修是比较容易的,主变坏的比例不大。

上板故障率最高,尤其是开关电源,维修时取出上板,把上板开关管旁边两个连接点焊开,用一个1:1隔离变压器整流滤波接入上板,这样维修调试比较方便。

至于楼主建议用半桥我觉得在氩弧焊上没什么问题,但是在手工焊上感觉输出电流就不行了

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mr.lan
LV.7
4
2010-08-03 20:09
@aqhxhg
在维修中也谈谈瑞凌机型。底板一般高频部分和启动部分容易坏,维修时内部空间比较小建议拔掉插线取出板子来维修,如果维修量比较大的话建议做个测试台。中板坏得比较少,一般是接头和引弧线圈脚脱焊了,维修是比较容易的,主变坏的比例不大。上板故障率最高,尤其是开关电源,维修时取出上板,把上板开关管旁边两个连接点焊开,用一个1:1隔离变压器整流滤波接入上板,这样维修调试比较方便。至于楼主建议用半桥我觉得在氩弧焊上没什么问题,但是在手工焊上感觉输出电流就不行了

    半桥一样可以啊....主变及其它数据也应调整...[起码主变变比减半.初级线径加粗一半...

     我认为完全有可行性....待闲时搞一台380V的半桥试试------为什么380V----因为主变取22:4不用再订制............等着瞧

    再者....辅助起弧线路总觉不合适....能否提升起弧性能而辙掉

   

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aqhxhg
LV.6
5
2010-08-03 21:39
@mr.lan
   半桥一样可以啊....主变及其它数据也应调整...[起码主变变比减半.初级线径加粗一半...    我认为完全有可行性....待闲时搞一台380V的半桥试试------为什么380V----因为主变取22:4不用再订制............等着瞧   再者....辅助起弧线路总觉不合适....能否提升起弧性能而辙掉   

我是说220V的手工焊不建议用半桥的,您可能误解了!380V半桥的见得比较多

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mr.lan
LV.7
6
2010-08-05 00:44
@aqhxhg
我是说220V的手工焊不建议用半桥的,您可能误解了!380V半桥的见得比较多

驱动场管只有纹6v...有必要提高到12v吗?

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2010-08-05 01:05
@mr.lan
  再深入一些....  很多仿制厂都理解到开关功率管的扇热情况,对整机可靠性的影响.功率管直接装在扇热铝上.但在绝缘及安装及均匀散热方面又不能兼顾.  提议:主电路改为半桥,分左右2排直接装于2件散热铝上....  估计成本及可操作性不会恶化....这些有待事实求证.

改半桥方案不可取,原因是220V单相电源的机器,电源纹波系数大,就是全桥电路的200A机器,电解电容也要用到2000uF左右,如改成半桥后,原边电流会增大一倍,在手工焊大负荷工作时会导致断弧.220V电源的半桥电路机器,最大只能做到160A.

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mr.lan
LV.7
8
2010-08-07 00:22
@秋雨_225
改半桥方案不可取,原因是220V单相电源的机器,电源纹波系数大,就是全桥电路的200A机器,电解电容也要用到2000uF左右,如改成半桥后,原边电流会增大一倍,在手工焊大负荷工作时会导致断弧.220V电源的半桥电路机器,最大只能做到160A.

断弧是主变输出电压太低所至吧?合适取值变比及电解数值.一样可做大....

   我最大迨250a半桥tig

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mr.lan
LV.7
9
2010-08-07 00:24
@秋雨_225
改半桥方案不可取,原因是220V单相电源的机器,电源纹波系数大,就是全桥电路的200A机器,电解电容也要用到2000uF左右,如改成半桥后,原边电流会增大一倍,在手工焊大负荷工作时会导致断弧.220V电源的半桥电路机器,最大只能做到160A.

改半桥是解决散热平衡及简化线路的节衰考虑....

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mr.lan
LV.7
10
2010-08-07 00:33
@mr.lan
   半桥一样可以啊....主变及其它数据也应调整...[起码主变变比减半.初级线径加粗一半...    我认为完全有可行性....待闲时搞一台380V的半桥试试------为什么380V----因为主变取22:4不用再订制............等着瞧   再者....辅助起弧线路总觉不合适....能否提升起弧性能而辙掉   

全桥焊机生产厂有个烦恼------采购功率管....

  双管正激电路对开关管要求不太严紧.....部分装在全桥电路中会坏的igbt单管用于正激电路无问题...

   提议采用2路正激电路...后级整流后的线路不变..如利用2组电路串联{380v]---并联220V---可实现两用机

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zgxian
LV.2
11
2010-08-08 18:56
@aqhxhg
在维修中也谈谈瑞凌机型。底板一般高频部分和启动部分容易坏,维修时内部空间比较小建议拔掉插线取出板子来维修,如果维修量比较大的话建议做个测试台。中板坏得比较少,一般是接头和引弧线圈脚脱焊了,维修是比较容易的,主变坏的比例不大。上板故障率最高,尤其是开关电源,维修时取出上板,把上板开关管旁边两个连接点焊开,用一个1:1隔离变压器整流滤波接入上板,这样维修调试比较方便。至于楼主建议用半桥我觉得在氩弧焊上没什么问题,但是在手工焊上感觉输出电流就不行了

对瑞凌焊机的维修中的故障点很有兴趣,能交流以下吗

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